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盲目购置不合格压力容器铸成大错

19883月,河南省某化肥厂,一台6m3的液氨储罐,在运行中突然发生爆炸。造成厂区内17人氨中毒,其中一人中毒后掉入水沟内被淹死。

这台6m3液氨储罐,总长5700mm,直径1200cm,壁厚16mm。爆炸使人孔周围的筒身和补强板上拱形成8条辐射状裂纹,筒体沿轴线炸成两半,张开成120~180度的开角。罐内大量液氨迅速气化,顺风向西南方向扩散,导致毒气扩散范围内操作人员中毒。爆炸威力很大,使一块29kg重的碎片飞离原地28m,一块23kg中的碎片飞过10m高的合成车间,落在离该罐35m远的地方。这次事故给该厂造成较大经济损失。

事故调查表明,事故发生的根本原因,是该厂盲目购置了这台不合格的压力容器。爆炸的液氨储罐是1983年从已停产的某化肥厂买来,有严重质量问题。

1. 人孔周围补强圈是由宽130mm,厚16mm的两个半圆环板拼焊而成。检查发现东侧拼缝焊道中心偏离对缝中心10~15mm,实际焊透度只有2~3mm;西侧拼缝内塞有10mm宽、90mm长的铁块和4mm粗、52mm长的电焊条芯一根。

2. 外径450mm、厚10mm的人孔接管纵缝与人孔补强,没有明显错开。

3. 人孔接管从焊接存有4~5mm深、100mm长的未焊透缺陷。

4. 在东侧人孔补强板与人孔接管的连接焊缝内塞有15mm宽的铁板、表现浮焊。

5. 人孔接管与罐体连接的内焊缝及人孔接管与法兰连接的内侧焊缝,局部地方有明显的未溶合缺陷。

上述缺陷,说明这台储罐的人孔组装部分是粗制滥造的,强度根本没有保证。按照《锅炉、压力容器安全监察规程》要求,应属不合格产品。所以这台储罐在使用过程中爆炸是迟早的事。

其一,这台粗制滥造的不合格压力容器,既没有图纸又没有其他技术资料,为何买进厂来?纯属盲目采购,没有把好压力容器管理购置这第一关。

其二,盲目投入使用,既然知道该容器是旧的,又无图纸资料,不经全面质量检验就投入了使用。忽视了压力容器投入使用前进行全面检验这关键的第二关,给生产使用留一了可怕的隐患。

其三,现场调查暴露,该厂在压力容器管理方面也有不少问题,主要表现为:

1 这样一台旧容器在使用中,长期不进行检验,置生产现场和生产人员危险境界之中。

2 安全装置长期失灵,不安排及时修复,爆炸前,液氨罐上几个安全阀和超压报警装置,都长期处于失效状态。

3 违章操作,如氨罐超装,该厂同一容积的另外两台液氨储罐,在事故前几乎装到3.6t,液氨储罐的充装系数为0.53。上海某设计单位在液氨罐图纸上明确标注,6m3的罐允许充装量为3t。液化气体超量安装,很容易超成超压,使容器被破坏。

从这次事故中我们应汲取教训,压力容器管理必须从制造、购置开始,制造出和购置来的容器必须是完全合格的。交货时必须认真查对技术资料,注意质量报告书的正确性,实施必要的检验,确认合格才能进行安装,投产后要按规章制度正确使用,定期检验,保证压力容器的使用安全。

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